Авеню цементной компании

Удаляя из системы эту пыль, содержащую большое количество

щелочей, или часть ее, можно значительно снизить содержание щелочей в

клинкере и улучшить его качество. Показателен опыт завода в Джефферсон

Авеню цементной компании Пиэрлис (г. Детройт, США), работающего

по мокрому способу производства. После установки электрофильтров

возврат пыли в производство здесь затруднился. При возврате пыли из

электрофильтров в производство было обнаружено, что содержание

свободной извести в клинкере превышает 2%. Изменение состава смеси,

повышение тонкости помола сырья, увеличение времени обжига, повышение

температуры клинкерообразования, снижение производительности печи не

дали положительных результатов. Пришлось вывозить с завода всю пыль,

собранную в электрофильтрах.

По данным анализов было установлено, что в период возврата всей

пыли из электрофильтра клинкер содержал 2,41% свободной извести, 0,43%

Na20 и 0,87% К20 (всего в пересчете на Na20 - 1%). Пыль из первой камеры

электрофильтров содержала 1,7% Na20 и 6,14% К2О, из второй (наиболее

мелкая)-2,07%: Na20 и 14,27% К20.

После удаления из системы пыли от электрофильтров содержание

свободной извести в клинкере снизилось до 1,2%, Na20 до 0,36% и К20 до

0,8%. Оказалось, что между количеством свободной извести и содержанием

щелочей имеется определенная зависимость и что увеличение количества

свободной извести объясняется частичным ее замещением в С3А и C2S

соответственно Na20 и К20. Большой проблемой является вывоз пыли с

территории завода, если она не может быть возвращена в производство

или реализована, подобно тому, как это сделано на заводе Стура Вика в

Швеции. Помимо расходов, связанных с вывозом, и расходов в производстве

(стоимость сырья, помола и пр.), необходимы большие площади для свалки

пыли.